一、故障分析:
(1)此台設(shè)備是該企業關鍵設(shè)備,停機後對生產(chǎn)造成很大影響,因預冷器接口以(yǐ)前(qián)已(yǐ)經有兩次震裂,經過了兩次焊接後(hòu)表麵已經氧化嚴重,無法再焊接修複,所以隻能更換預冷器(qì)。但如果不采(cǎi)取措施(shī),新購置(zhì)的預冷器依然有振裂的可能,一振裂,就造成R404A製冷劑泄露,由於此(cǐ)製冷(lěng)劑為(wéi)目前最先進(jìn)的環保製冷劑,價格(gé)昂貴。為確保新購置的(de)預冷器不被振裂,能(néng)夠長期正常運行,決定對新購置的預冷器進行技術改進,重新焊接、加固,使(shǐ)其端口沒有明顯的振動。
(2)把壓縮機冷卻風機拆下來分析原因,發現電(diàn)機沒有滾珠軸承,而是使用筒瓦軸承,由於長時間高溫運行筒瓦產生了變形,風機在轉(zhuǎn)動時(shí)風機軸來回搖擺形成死(sǐ)點,筒瓦軸承屬於一次性產(chǎn)品,無法修理,隻能更(gèng)換。經與我司技(jì)術工程師聯係,該風機為墨西哥生產(chǎn)配套,購買周期不能確定,價格昂貴。所以決定(dìng)用國產風機代(dài)替,但這台風機電壓為單相220 V,國(guó)產的220 V同功率、同體積的(de)風機(jī)找不到,體積大小一樣的功率又很大,不能直接代替,最後找到一台三(sān)相380 V風機,各項參數可滿(mǎn)足需要,但是原控製線路不能滿足,必須改造控製(zhì)回路,滿足設備需求。
二、實施方案
(1)堆焊加固。新購置的預冷 器進氣端是用高(gāo)溫自動焊的工藝焊接成型,焊層較薄,強度不夠,裝在震動較大的設備(bèi)上容易震裂。這次采取了(le)銀(yín)焊條堆焊加固工藝,對其焊接點進行二次堆焊,使焊層厚度達到原來的3倍,抗(kàng)震裂的能力大大提高(gāo)。
(2)端口加固。為了使焊接後的端口更加結實牢固,在預冷器殼體和壓縮機排氣管(guǎn)的焊縫位置(zhì)加裝防震加強筋4道,成十(shí)字(zì)對稱型。這樣(yàng)一來,在加厚焊接的基礎上(shàng)又多了一道防震動移位的(de)措施。
(3)加緩衝墊。舊的預冷器固定方式為抱卡固定,預冷器端口隨設備底座震動較大(dà),震動時沒(méi)有緩衝餘量,易與壓縮(suō)機排氣管形成共振,從而對預冷器(qì)端口造成大的衝擊。修理(lǐ)時在原預冷器的兩道固定抱卡下麵增設緩衝橡膠墊,這樣即使(shǐ)排氣管(guǎn)震動(dòng),預(yù)冷器還有一定的緩衝餘量,從而減少了震動對管口的衝擊。
(4 )加固工裝。因壓(yā)縮機震動強烈,致(zhì)使排氣管振幅較大,如(rú)果不降低排氣管的振動強度,依然會對預冷器管口有(yǒu)較大的衝擊振動。所以(yǐ)在壓縮機排氣端和預冷器管口端之間加裝了防振(zhèn)動固定工裝。通過對現場的研究,在底座和箱體立柱兩個點加裝了(le)兩(liǎng)套(tào)固定工裝(zhuāng),使壓縮機排氣管的振動(dòng)強度降(jiàng)低,對預(yù)冷器管(guǎn)口端的衝擊進一步(bù)減弱。
(5)風機與壓縮(suō)機同步工作,先畫出改裝後(hòu)的圖紙,反(fǎn)複進行(háng)了分(fèn)析(xī)推敲可行性。原理如圖1所示。

三、結束語
2015年11月改造完成至今,預冷器管(guǎn)口(kǒu)端沒有明顯(xiǎn)的振動,風機(jī)安裝完(wán)工後運轉正常。為高低溫濕熱(rè)試驗箱的正常工作提供了保障,同時(shí)也為公司節約(yuē)了大量(liàng)的(de)維修同費用。而且此類環測設備有好幾台,壓縮機冷卻風機有好幾台,本次改造(zào)為後續更換冷卻風機提供了很好的解(jiě)決方案,截止目(mù)前為止,以(yǐ)為該電子製造企業更換了4台冷卻(què)風機。
